常頂膨脹節材質為304不銹鋼,成型后壁厚Zmm,實際使用僅10個月。管內介質含有氯離子和硫化氫,操作溫度110一150℃,操作壓力0.02一0.15MPa.泄漏位置為水平膨脹節的下方,肉眼可看到的穿透裂紋有39根,最長的達47cm.裂紋與膨脹節軸向平行,裂紋也相互平行,裂紋的周圍可以看到許多的腐蝕坑。取樣后經宏觀觀察、測量,化學分析和微觀觀察分析,可知膨脹節開裂是從其內壁底部波谷積水處開始,點腐蝕為開裂源,裂紋以應力腐蝕疲勞方式向外擴展,當裂紋擴展到一定程度時發生分又,最后穿孔。
整個開裂屬于應力腐蝕疲勞開裂。經采樣分析,空冷器管束內壁發生的腐蝕主要由油氣介質中的氯離子、硫化氫和冷凝水中的溶解氧引起。由于腐蝕產物在管壁沉積,導致管壁內表面和外界形成富氧和缺氧的濃差電池,加劇了腐蝕進程,最終導致穿孔。2003年12月18日發現減六線泵P一24/l出口大小頭處冒煙,敲開保溫層大量熱油噴出,由于出口閥內漏,及時停用了減六線,并更換了泵出口短管,發現減六線泵出口短管壁厚只有l.Zmm(厚壁厚在4.smm),嚴重減薄。減六線操作溫度為357℃,壓力為4M幾,處于高溫硫和環烷酸腐蝕發生的區間內。從解剖的管段內壁發現有溝槽狀沖刷痕跡。常壓爐出口管線彎頭嚴重減薄常壓爐出口轉油線原設計壁厚9.5mm,2002年12月2日檢測第七組封油線已減薄至3.9mm。為了及時掌握腐蝕情況,從2003年12月22日起每周一、三、五對嚴重減薄的8組常壓爐出口轉油管線進行在線測厚,每周五對明顯有減薄的減五、減六、常底、常四等5組高溫管線進行復測。